今年上半年,錫柴通過開展“我為創新創效獻一計”全員改善活動,引導全體員工立足本職崗位,進行現地現物、合理化建議、QC小組等自主改善活動的持續深入,由員工提出的20469個“金點子”,不僅在科技創新方面取得了眾多成果,且有效解決了制約企業發展的瓶頸和生產經營的難點問題,實現了創新創效新突破。
合理化建議催生效益
“合抱之木,生于毫末;九層之臺,起于累土;千里之行,始于足下。”
立足自身,組織全員從不斷發現身邊的問題入手,對各崗位存在的問題點進行查找問題源、篩選立項、實施改善,將技術創新、節約行動有效滲透到各個崗位,這就是錫柴今年“我為創新創效獻一計”全員改善活動的精髓。
2014年,錫柴緊扣工廠生產經營,發揮群眾性活動在企業經濟運行中的獨特作用,以全員改善為抓手,優化分類管理,強化表彰激勵,促進了效益提升。
為使改善活動有效運作,錫柴不僅制定了全員提案管理細則,明確流程、人員職責、激勵機制,專門設有立項表、案例表、消項表,通過填寫相應表格,對員工的建議逐一進行登記、整理、篩選、分類,評審,并對活動實施動態管理,定期推出優秀案例以拋磚引玉。1~6月份,員工提案20469條,其中生產車間人均提案7.90條,職能部門人均提案4.70條;完成改善18021項,其中生產車間人均完成6.44條,職能部門人均完成4.73條;合理化建議立項122項,消項17項。
激勵職工提建議、比創新、比節約,有效地實現了企業發展和職工個人發展的雙贏。
CA6DL機加工車間員工通過問題點排查、自主改善參與率達到100%,上半年累計排查出問題點項目近2000條,申報QC項目20項,直接產生經濟價值百萬余元。重機部員工現地現物改善上半年提案有3324項,改善實施率達94.08%,人均改善7.91項,其中3個合理化建議直接產生價值71.3萬元。裝配車間員工上半年現地現物改善提案達3180余項,QC項目完成43項,合理化建議降本160余萬元。其中,“6DL裝配線ABB機器人泵膠系統自主維修”這一合理化改善項目,通過元件國產化選型、自制件測繪、配合件修配、泵膠系統清洗組、泵膠系統及機器人現場聯調等,圓滿完成了兩臺泵膠系統的自主維修項目,經驗證,完全滿足了生產及質量控制要求,節約維修資金達36.4萬元。
“金點子”興企育人
從我做起,爭當“改善明星”。由錫柴員工提出的許多解決生產實際問題、降本增效的合理化建議,改善活動涉及產品質量、新品開發、生產工藝、檢驗方法等企業生產經營的各方面,小到自制的輔助工具,大到工藝方案的改進和新品的設計開發,不僅為企業創造了可觀的經濟效益,且培育出了一大批善于鉆研、自主創新的“改善能手”。
上半年,以張建裕為首的加工車間勞模先進團隊持續發力,深入推進合理化建議改進活動,1~6月份共計完成合理化建議5項,節約生產成本179萬元。其中,針對四臺液壓專機問題,勞模先進團隊則通過采用市場上最新的液壓技術,更新設計了新型液壓系統,并利用廢棄的液壓站進行組裝,使平均設備故障停臺率下降42%,維修成本下降75%。
從小事做起,把創新和節約意識滲透到每一個角落。重機部設備管理組徐林烽今年合理化改善項目完成10余項,其中“自制水檢壓力表診斷裝置,提高維修效率”項目,通過自主設計一個水檢壓力繼電器診斷儀器,不僅可驗證修復的水檢表是否正常,避免了造成不必要的停臺,更提高了維修效率。
小徐的“優化重機部裝配線桁架機械手自動潤滑裝置,提高設備使用效率”的項目,則通過自主設計安裝自動潤滑系統,方便了觀察油位和加油,還可有效提前發現油位低故障,防止機械手的磨損。徐林烽的“轉向泵封堵工裝結構改進,降低封堵泄露概率”改善項目,則解決了轉向泵封堵難題。CA6DL機加工車間設備保障組員工楊楊提出的合理化自主改善項目——“小推桿大用處,解決定位套難取問題”,則通過自主設計制作專用小推桿,只要從背面輕輕一推,就可將機械手C軸減速箱定位套快速取出,大大提高了維修效率;員工殷佳勰提出的“6DN缸蓋導管壓裝產生壓痕問題改善”的“金點子”,則快速找到了攻克工件“壓痕”瓶頸的好辦法……
通過開展“我為創新創效獻一計”的全員改善活動,錫柴不僅為職工搭建起了一個創新工作、獲得成果、實現價值的廣闊舞臺,更為錫柴精益生產提供了有力支撐。